作为甘青宁藏四省区天然气保供的主力气田,2022年,采气一厂克服稳产难度大、安全生产形势严峻、疫情及汛期等困难与挑战,加大地质研究、措施增气及建产力度,抓实创新攻关,形成4大类20项主体开发技术,保证了综合递减率、新建产能产量符合率、措施有效率、井筒质量等指标受控,实现了年产天然气50亿立方米连续稳产13年。

  作为天然气产量的“压舱石”,涩北气田坚持“井井计较、方气必争”的单井管理理念,深挖气井稳产复产潜力。

  问题井治理坚持“123”管理工作法,做到分析诊断不过夜,保证气井完好率达到96%、开井率93%;实施长停井治理项目组管理制度,通过综合考虑井网、剩余储量和措施潜力等因素,精准制定复产措施,全年完成148口长停井治理,复产101口,日增气97万方,开井率提升了6个百分点;在气藏综合治水上,采取“边部排水、腰部排采、高部控水”的治理策略,集中对水侵严重主力层组实施均衡排采,6个层组效果显著,实现自然递减率和综合递减率“双下降”目标。

  围绕产能建设工程,采气一厂以创新驱动为抓手,加强项目组统筹管理与立体运行,实现了产建工程的平稳高效。

  涩北气田面对产能建设井品质持续变差、井漏风险逐年增加的挑战,产能建设项目组、井控领导小组及质量管理提升小组等多个运行小组联管联动,持续强化监管责任落实,有效执行项目运行做好四个保障、过程管理突出四级管控、安全环保实施四个专项、管理增效完善四项制度的“4444”举措,并通过钻井提速提效、地面及时配套、优选投产层位等措施,保障了工程项目高效率推进、高质量运行,产能到位率达到101%。

  涩北气田聚焦“高砂水、低压”矛盾,锚定措施产量目标,重点开展三项工艺升级,全年实现措施增气11.5亿方,有效支撑了气田稳产。

  重点打造“耐砂药剂+平衡管连续起泡+场站雾化器集中消泡”模式,助力排水由间歇向连续转变,全年施工65600井次,投运平衡管100套,实现日增气14.48万方;防砂工艺升级坚持“调结构、提效率、降成本”原则,采取加大无筛管防砂占比、推广一体化压裂等增效举措,全年实施97井次,日增气达86.3万方;规模应用酸化解堵工艺,选井由解堵工艺拓展至增渗工艺,全年施工497井次,措施有效率80.2%,日增气166万方。通过加大连续油管冲砂、酸化、氮气气举等短平快提产措施力度,保障了措施维护气量,提升了老井贡献率。针对地面集输瓶颈和气井低压实际,采气一厂持续加强增压设备配套和流程优化,大力实施增压工程建设,有效降低了外输回压对气井产量的影响,夯实了气田稳产基础。

  2023年,采气一厂将认真落实油田公司总体部署,聚焦气田效益开发,高效开展老井递减控制、产建组织、措施维护、工程建设等稳产工作,为涩北气田持续稳产再立新功。(中国石油青海油田分公司供稿)

  作为甘青宁藏四省区天然气保供的主力气田,2022年,采气一厂实现了年产天然气50亿立方米连续稳产13年。